技术背景:
国内外对煤的催化助燃虽然已有很多研究,但是由于对高炉喷煤催化助燃的认识不 足,所开发的催化燃烧技术,大多数催化剂(贵金属)因所需添加量太大,而不能经济地 适用于工业应用,少数催化助燃剂(氯盐、硝酸盐或纳、钾盐类型)虽可降低添加量,但 对高炉设备(包括炉衬)有腐蚀作用和二次污染,也没有获得实际应用。
许多金属及氧化物具有催化助燃作用,但是由于燃煤催化剂是一次消耗型催化剂,要 大规模工业应用,必须降低催化剂制备成本和催化剂消耗量、并对相关工艺无其它副作用。 高炉炼铁喷煤、煤粉炉喷煤、工业窑炉喷煤的催化助燃催化剂的主要功能在于降低煤粉着 火点,其催化作用不在于催化剂加入多少,关键在于煤粉表面附着催化剂粒子数目多少。 经过多年的研究,成功研发了廉价铁-钙系纳微米催化助燃剂,并应用于高炉炼铁喷煤, 取得了吨铁节能 5-10 公斤燃料的效果。
技术简介:
以 α-Fe2O3 和活性钙为主原料,配加其它活性剂,研磨 至粒径微米以下,再经表面改性使其表面呈正性,在磨 煤机前端一道与煤加入磨煤机,使助燃剂附着于粉煤表 面。助燃剂用量为煤粉量的 0.5%~1.0%。
技术水平:
在国家 863 计划的支持下,完成了第一代高炉喷煤催化助燃剂的试制,并在近十个 钢铁企业大中小高炉试用,催化助燃节能效果良好,但助燃剂制备成本较高,未能普及推 广。经过近年的深入研究开发,吨催化助燃剂成本已降到 1000 元以 ,具备了推广应用的 技术经济水平,获得了发明专利技术 3 项。
推广方式:
技术转让(仅限于钢铁企业)